
實現(xiàn)了催化裂化汽油的良性定向催化轉(zhuǎn)化,從而達到了降低烯烴含量、維待辛烷值基本不變以生產(chǎn)清潔汽油的目的。其工藝流程如圖5所示。工業(yè)化應(yīng)用結(jié)果表明,可使催化裂化汽油烯烴含量降到20%(體積分數(shù))以下,且維持辛烷值不變,使催化裂化裝圖5 汽油輔助反應(yīng)器改質(zhì)技術(shù)工藝流程示意圖置直接生產(chǎn)出烯烴含量合格的高品質(zhì)清潔汽油。改質(zhì)過程損失小,只占整個重油催化裂化裝置物料平衡的0.8%(質(zhì)量分數(shù)),且操作與調(diào)變靈活,通過調(diào)整改質(zhì)反應(yīng)器操作,可提高丙烯產(chǎn)率3%左右。

同時再生催化劑經(jīng)斜管進入提升管反應(yīng)器的一側(cè)易形成偏流;且使得催化劑顆粒群具有側(cè)向速度,在其向上提升過程中與提升管器壁反復碰撞、彈射,形成“S”型運動軌跡,直到一定高度后才能消失。這就加劇了提升管下部區(qū)域,由邊壁效應(yīng)所造成徑向分布不均勻狀況,從模擬試驗中可看出,目前的工業(yè)裝置中催化劑的徑向密度分布,邊壁比中心區(qū)密度高出3倍左右。

提升管反應(yīng)器的發(fā)展.提升管反應(yīng)器已廣泛應(yīng)用于重油催化裂化,但仍還有不少值得研究和改進之處,特別是為了提高輕質(zhì)油收率并直接生產(chǎn)清潔油品,近年來出現(xiàn)了不同形式反應(yīng)器系統(tǒng)的重油催化裂化工藝技術(shù),如兩段提升管催化裂化技術(shù)(TSRFCC)、多產(chǎn)異構(gòu)烷烴催化裂化技術(shù)(MIP)以及催化裂化汽油輔助反應(yīng)器改質(zhì)技術(shù)等。